Bonjour,
changement d'activité, câblage à blanc dans l'attente de la livraison du boitier :
- la carte interface est une HY-JK02-M (5 axes, j'en utiliserai 4, dont 2 pour les 2 vis X),
- les drivers sont des M542,
- les moteurs sont des Nema 23 GB23H2112-30-4A (couple de maintien 3Nm, 2 phases 3A),
- l'alim est une alim à découpage 48v 12.5A, j'ai réglé la tension à 45V car la tension max des drivers est de 50V, mais il faut tenir compte de la tension induite par les pàp lors des décélérations ; j'espère ne pas m'être planté, car la détermination des caractéristiques de l'alim relève un peu de la cuisine vaudou !
- le petit module 5V est équipé d'un "Traco TMP 07105" acheté chez conrad (oui, un peu flemard, j'aurai pu me fendre d'un petit transfo et d'un 7805 ...),
- le boitier de commande est un "LHB04", je n'ai pas pris la version sans fil de peur des parasites qui entourent les moteurs pàp.
Tous achats réalisés sur e-bay (sauf l'alim 5V, chez Conrad), provenance Chine, livraisons rapides.
Les doc chinoises ont encore des progrès à faire, mais pas de difficultés particulières.
je n'ai câblé que le 4ème axe, dit "A" ;

La carte interface se connecte sur le pc via port //, donc je rajoute sur mon PC de bureau l'add-on qui va bien, toujours provenance chine, et en route pour une installation de Mach3.
Mach3, ou plutôt son driver, en charge de générer les signaux de pilotage, requiert une grande précision temporelle, c'est pourquoi il doit travailler à très bas niveau dans Windows pour ne pas être perturbé par tous les autres process et les multiples interruptions ; j'avais déjà un peu galéré pour ma première cnc, et m'étais résolu à lui dédier un pc sous Windows XT, et bien là, re-galère intense (sous Windows 7, avec un 2600K), rien n'y fait, je sort l'oscillo, et ne peut que constater que le driver est infoutu de sortir des signaux réguliers. Je ne remets pas en cause le hard, les pannes sont désormais hyper-rares, je prends mon montage d'essai et direction ma première cnc et son pc, re-paramétrage des entrées-sorties du port parallèle, connexion, et hop, ça fonctionne du premier coup.
Je remonte la vitesse du moteur à 3000mm/mn, ça suit sans aucun pb, et le couple du moteur reste élevé (impossible de l'arrêter à la main), ça s'annonce bien
Du coup, j'enchaine en branchant le boitier de commande à distance, le driver s'installe tout seul, je rajoute la dll qui va bien dans le répertoire des plug-ins de Mach3, et je tourne la manivelle : extra, le moteur "jogue" bien, et l'affichage du déplacement suit parfaitement celui de Mach3 :


Bravo pour tout ce matériel chinois, vraiment pas grand chose à redire (sinon rien, en fait !).
Bon, là c'est donc désormais le vrai chômage, je suis définitivement en attente des livraisons ; en principe, table rainurée la semaine prochaine (là je vais pouvoir réaliser un maximum de réglages de géométrie, j'ai déjà approvisionné les clinquants de précision), les 2 vis à bille des X j'espère dans 2 semaines, et le boitier pour l'électronique je ne sais pas quand.
Michel